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2022年多面空心球填料厂家矿井水分盐结晶零排放项目案例

来源:巩义市仁源水处理材料厂 作者:Admin 日期:22-03-17 浏览:

  2022年多面空心球填料厂家矿井水分盐结晶零排放项目案例

  2022年多面空心球填料生产厂家矿井水分盐结晶零排放项目案例。某矿井水项目设计处理量3000m3/h,年运行时间8000小时,按“整体设计、两期建设”实施,蒸发结晶和分盐系统按照设计规模产盐量的50%能力建设,其余50%高浓盐水进行综合利用。

  01 设计进水水质如下

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  02 设计产水水质

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  设计产水水质满足《地表水环境质量标准GB3838-2002》表1三类水质(非湖、库)和表2水质指标要求,同时TDS小于500mg/L,硫酸盐小于250mg/L。

  03 副产工业盐

  副产硫酸钠达到《GB/T 6009-2014 工业无水硫酸钠》中Ⅱ类合格品标准,主要指标:硫酸钠含量≥97%(wt),含水率≤1%。

  04 工艺流程

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  本项目的工艺设计重点:

  (1)铁、锰的去除。(2)溶解性总固体的去除。(3)结垢的控制。

  05 工艺流程介绍

  根据本项目的水质特点和自然气候状况,采用三级膜浓缩:

  1)一级膜浓缩采用 “中空纤维超滤预处理+BWRO”工艺,通过投加阻垢剂控制结垢;

  2)二级膜浓缩采用“药剂软化+管式微滤+BWRO”工艺;

  3)三级膜浓缩采用“药剂软化+管式微滤+离子交换+加酸曝气吹脱+DTRO”工艺。

  三级膜浓缩产水经配水系统均匀混合后,到成品水池。

  4)蒸发结晶系统

  当地的电费按0.8元/kwH,0.25MPa生蒸汽费用按70元/T。对比分析后采用三效逆流蒸发结晶工艺。

  矿井水为Na--SO4型水质,氯化物质量占比不足1/20,分离Na2SO4结晶盐后,再分离NaCl并不经济,因此少量氯化钠与杂盐一起结晶分离,最终杂盐产率<10%,按要求处置。

  预处理单元

  预处理的目的是调节井下避峰就谷排水,去除水中铁、锰离子、悬浮物胶体等,设计采用“调节曝气+V型滤池”的处理工艺。

  主要参数:

  曝气调节池停留时间:2小时,2格并联;V型滤池设计滤速8m/h,9格并联。

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  超滤系统

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  采用中空纤维超滤,分为12组并联运行, 单组产水量270m3/h,错流过滤,回收率95%。

  一级反渗透系统

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  采用一级两段,段间增压,设计整体回收率70%,分为6组并联运行,单组进水量500m3 /h,脱盐率> 98.5%, 工作压力1.2MPa。

  管式微滤除硬系统

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  采用药剂软化+管式微滤。药剂软化采用两级,先除硅再除硬,反应时间1.5小时;

  管式微滤系统设计回收率98%,分为18组并联运行,单组处理量50m3/h。

  二级反渗透系统

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  采用一级三段,二段进水通过段间增压泵增压,三段进水通过能量回收装置增压,设计整体回收率80%,分为2组并联运行,单组处理量450m3/h,脱盐率>98.5%,工作压力3.5MPa。

  高倍浓缩系统:

  三级浓缩预处理:采用药剂软化+管式微滤+离子交换+加酸曝气吹脱。

  1)药剂软化采用两级,先除硅再除硬;

  2)管式微滤系统设计回收率98%,运行压力0.3MPa,分为4组并联运行,单组处理量45m3/h;

  3)离子交换采用螯合树脂,3用1备,单套处理量60m3/h;

  4)加酸曝气吹脱,兼做DTRO的进水调节池。

  DTRO系统

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  采用一级两段, 设计整体回收率50~55%,分为6组并联运行, 单组处理量30m3/h,脱盐率>95%,工作压力9MPa。

  蒸发结晶系统

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  一期进水45t/h,产硫酸钠4.897t/h, 杂盐0.4t/h;二期进水45t/h,产硫酸钠4.897t/h, 杂盐0.4t/h。

  产品盐达到:《GB/T 6009-2014 工业无水硫酸钠》中Ⅱ类合格品标准,主要指标:硫酸钠含量≥97%(wt),含水率≤1%,并成功对外销售。

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